24小时咨询热线:18137130101

  • 海上钻井平台工作锚缆钢丝绳失效分析

海上钻井平台工作锚缆钢丝绳失效分析

来样为四段钢丝绳,3根钢丝绳表面锈蚀严重,表面有断丝,1根钢丝绳涂油较好。经检测,钢丝绳的断丝主要是钢丝绳受到非正常磨损损伤所致。

工程部位:海洋石油船工作锚缆、海上钻井平台工作锚缆
项目地址:天津滨海新区
检测项目:宏观分析、钢丝绳结构、钢丝破断拉力检验、实测直径、不圆度、盐雾试验、拆股钢丝、抗拉强度、扭转、化学成分分析、钢丝断口扫描电镜观察、金相组织检验等。
检测标准:GB/T 38803-2020
检测工程师: 18137130101

检测设备

2500KN大吨位松弛试验机用于钢筋金属检测

2500KN松弛试验机可以做精轧螺纹...

2500KN大吨位松弛试验机用于钢筋金属检测

2000t动态压剪试验机支座检测

中钢国检可以做球型支座、盆式支...

2000t动态压剪试验机支座检测

螺栓连接副检测特性试验机

该设备能够实现对M30及以上,最大...

螺栓连接副检测特性试验机

预应力锚具钢绞线检测用锚口摩阻试验机

由加载传感器及跑车、加载油缸及...

预应力锚具钢绞线检测用锚口摩阻试验机

项目描述

一、来样情况

来样为四段钢丝绳,3根钢丝绳表面锈蚀严重,表面有断丝,1根钢丝绳涂油较好。

二、检测项目

1、宏观形貌及缺陷观察

2、钢丝绳结构、尺寸与钢丝破断拉力检验

进行结构、实测直径、不圆度、实测钢丝破断拉力总和及盐雾试验检验。

3、拆股钢丝性能检测

随机抽取 1 股进行钢丝拆股性能检测(抗拉强度、扭转)。

4、化学成分分析

5、钢丝断口扫描电镜观察

6、金相组织检验

三、综合分析

由钢丝绳结构、尺寸、实测钢丝破断拉力总和、盐雾试验、化学成分检验结果可知,钢丝绳的结构、直径、不圆度、实测钢丝破断拉力总和、盐雾试验、化学成分均未见异常。

由委托方提供信息可知,钢丝绳断丝时未见明显锈蚀,表明锈蚀应为断丝之后形成。由宏观形貌和缺陷观察结果可知,1#样品表面局部存在大量断丝,断丝沿钢丝绳轴向呈直线或螺旋状分布,断丝多呈劈裂状;劈裂断口附近表面可见磨损和严重的塑性变形,磨损和塑性变形形成的小平面上存在大量横向裂纹。表明钢丝绳曾受到过非正常磨损损伤。

由反复弯曲对比试验结果可知,磨损、塑性变形处反复弯曲次数远小于正常位置,反复弯曲断口呈劈裂状且断裂于磨损、塑性变形处,正常位置反复弯曲断口附近表面未见横向裂纹,表明钢丝表面磨损、塑性变形导致钢丝韧性下降。由断口扫描电镜观察结果可知,劈裂断口断裂起源于表面横向裂纹处,扩展区为撕裂型韧窝特征。

由金相组织检验结果可知,外层钢丝断口处、反复弯曲断口处、非断口磨损处均可见白亮层。白亮层是钢丝绳因与外部剧烈摩擦,使钢丝表面温度瞬间达到淬火临界温度,继而急剧冷却在钢丝表面形成的硬而脆的组织。

结合钢丝绳使用工况可知:钢丝绳曾受到过非正常磨损损伤(如在坚硬物体表面拖曳过),剧烈的摩擦导致接触部位外层钢丝表面产生塑性变形和白亮硬化层,导致钢丝韧性急剧下降。在后续使用过程中,钢丝绳在起抛锚时会经过滑轮,外层钢丝白亮硬化层处在弯曲、拉伸等载荷作用下率先萌生裂纹并扩展,出现断裂。

四、结论

钢丝绳的断丝主要是钢丝绳受到非正常磨损损伤所致。

客户评价

中钢国检通过宏观检查、断口扫描电镜分析(SEM)、金相检测及力学性能测试等,精准定位了失效根源。报告不仅提供了清晰的失效模式诊断,更结合我们的使用工况,给出了改进建议。

其次,服务响应速度远超预期。期间工程师多次与我们技术团队沟通,确保方案可落地。最值得肯定的是技术深度。团队对钢丝绳捻制结构、扫描电镜观察及环境腐蚀的交叉影响分析,远超行业常规检测水平。

中钢国检以严谨的失效分析逻辑、前沿的检测技术和务实的问题解决能力,真正为客户创造了价值。我们已将其纳入长期合作名录,并推荐给多家行业伙伴!

相关检测

精品案例

在线留言


您可以通过 在线留言 或者 商务通 联系我们,也可以拨打我们的全国销售热线:181-3713-0101。

我们的服务: